齐鲁氯碱厂是齐鲁乙烯用水“大户”,据悉,在二轮改造前的2003年,齐鲁氯碱厂每月生产所需的工业用水约34.5万吨。而在装置规模扩张后,产能翻了一番,而需要的工业水每月平均仅为37.2万吨。如何做到装置增产的同时,用水量保持在合理水平?齐鲁氯碱厂的举措就是努力做好废水的循环再利用,尽可能让装置“吐出来”的废水,经过处理后再“喝进去”。
“吐出来”的废水谁来“喝”
从统计数据看,每月齐鲁氯碱厂全装置生产所产生的废水大约有30多万吨,管好这些废水,想办法让用水多的装置喝上废水,成为该厂节水的主要思路。
“吐出来”的废水怎么“喝”
环氧氯丙烷产品利润可观,已成为齐鲁公司化工板块赢利榜上的明星,但环氧等装置也是高耗水装置。他们就在环氧装置加强节水减排,把环氧车间外排废水进一步回收利用。并将外排废水正式用于石灰乳的配制,这样1年就可少排废水13.6万吨。不仅节约了新鲜水,而且由于废水处理附加费高,按每吨废水COD收费4800元,悬浮物收费4000元,氯离子收费200元计算,废水回用带来的效益相当可观。
还有多少废水可以重“喝”
齐鲁氯碱厂努力下好水资源平衡这盘棋,节水减排,提高废水的回用率,变废为宝,通过二轮扩建改造,齐鲁氯碱厂60万吨的PVC和45万吨的烧碱,在全国均排名第一。
在装置改造前,齐鲁氯碱厂工业用水已呈逐年下降之势,1991年,全年用水695.6万吨,2006年降为454.59万吨。建厂20年来,这个厂已累计节约用水上百万吨。
近3年来,他们以搞好水平衡综合利用的技改项目就达27项,平均每年有9项节水项目实施,去年实施的PVC冷凝液回收项目,将烧碱装置、氯乙烯装置和PVC装置产生的5股蒸汽冷凝液进行回收处理,以减少装置耗水量,提高水的回用率。根据测算,此项目投用后,装置耗水、外排污水都大幅下降,每年可增效500万元。今年,他们又制订了22项节水减排项目。其中,针对外排废水大户环氧装置外排废水量大的情况,把澄清槽W-TK-3溢流的清水接到软管站代替用新鲜水冲洗地面;将废水单元的所有机泵的填料密封水、压滤机的冲洗水,这3项改造实施以来,装置每月节约新鲜工业水7200吨,同时减少外排废水7200吨,取得了良好的经济效益和社会效益。




